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电泳车身浸泡后的附着力问题(案例分析)

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涂装车间通过式电泳生产线偶尔会出现由于生产线悬链断裂、滑撬故障等原因,导致已电泳车身长期浸泡在电泳槽及UF1或UF2槽中(半小时甚至4个小时)的问题,并导致湿膜附着力差等现象。现场表现为,在下线吹水工序中出现湿漆膜脱落,(采用压缩空气吹水,压缩空气压力0.4-0.6Mpa,)。当压缩空气管靠近或接触到湿漆膜时,漆膜立刻成片状大面积脱落,另外用指甲轻划漆膜,即可剥落并见底材。

    造成湿漆膜脱落的主要原因是已电泳车身在电泳槽液和UF液中浸泡时间过长,槽液中水、有机溶剂等将湿漆膜中小分子树脂溶解、高分子量树脂溶胀,从而导致湿漆膜疏松、不致密,并大大减弱湿漆膜与底材的附着力。

    后续结果

    1、经过对烘烤后工件常规机械性能的检验,各项机械性能均合格,如附着力、硬度等,但漆膜外观较其他车身漆膜外观平滑光亮,颜色略微发黄。

    2、由于担心会导致面涂层间附着力差的问题(无中涂),特在试验室中模拟现场进行试验。

    比对试验过程如下:

    ①相同条件下制作8块未经烘烤的电泳板,取4块浸泡在小试槽中2小时(现场槽液、持续搅拌),然后175℃烘烤20分钟,与其余未浸泡4块样板对比,漆膜厚度没有变化,外观平整度较差,光泽较高,颜色发黄

    ②采取两种方式在该样板上喷涂常用金属漆,一种是将样板仔细打磨,另一种是完全不打磨,经检验,两种方式制板面漆复合涂层各方面性能均合格

    通过实验结论来看,此类偶发事故导致的电泳工件的电泳漆膜质量,不会影响到层间附着力,但为保证涂装质量,还是建议涂装车间必须保证整车打磨彻底(轻打磨即可),在喷底胶、涂抹焊缝胶及擦净等各道工序中保证车身不受污染的同时,可以继续进行喷涂面漆,并同时做好各项工艺记录以方便后期跟踪。

    案例点评:问题很小,但在多数电泳涂装线均会出现。本文可以为此类问题提供一个现场问题解决的依据。

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